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鍋爐結焦原因分析、打焦措施及方法
鍋爐結焦是火力發電廠經常遇到的問題,它的發-展對鍋爐安全運行帶來很大危害,結焦會破壞正常燃燒工況,引起掉焦滅火事故,降低鍋爐出力,破壞正常水循環,造成爆管事故,-時還會使爐膛排渣口堵塞而-停爐打焦。本#1鍋爐出現了-結焦的現象,結焦部位主要分布在與燃燒器同高度的水冷壁區域和“v”形冷灰斗的水冷壁部位。由于發現及時,采取措施得當,經過一個多星期的連續排班打焦,將積存的焦渣全部打下,避免了一次機組非計劃停運事故的發生,保障了機組的安全運行。
武漢鍋爐廠生產的wgz670/13.7—3型,壓、一次中間再熱、自然循環、單汽包、固態排渣煤粉爐。爐膛寬度11920 mm、-均為10800 mm,鍋爐采用直流式煤粉燃燒器,四角呈單切圓布置,切圓直徑ф600mm逆時針旋轉,a層一次風為微油節能點火燃燒器;b、c、d層一次風為帶波形擴流錐的水平濃淡燃燒器。鍋爐配兩套低速鋼球磨煤機的中間儲倉式熱風送粉制粉系統,制粉系統乏氣作為三次風送入爐膛燃燒。
2004年開始我廠鍋爐改燒-煤,煤質主要特性見表1。
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表1
|
名稱 |
項 目 |
符號 |
單位 |
原設計煤種:山西西山潞安混貧煤。 |
改造設計煤種:
-煤。 |
|
燃
煤
特
性 |
碳收到基 |
car |
% |
59.32 |
62.35 |
|
灰份收到基 |
aar |
% |
25.34 |
24.58 |
|
水份收到基 |
mar |
% |
8.0 |
5.92 |
|
揮發份干燥無灰基 |
vdaf |
% |
16 |
7.15 |
|
低位-量 |
qnet |
mj/kg |
22.82 |
22.00 |

鍋爐結焦是燃煤電廠運行中常見的一種現象,結焦的發生對機組運行的安全性和經濟性產生不同程度的影響。
從安全性角度分析,水冷壁處結焦對自然循環鍋爐的水循環安全性造成不利的影響,-時有可能造成水冷壁管爆漏;爐膛“v”形冷灰斗的水冷壁結焦會影響鍋爐排渣功能,-時使排渣口堵塞而-停爐打焦,這無疑增加了機組非計劃停機的事故-;爐膛上部結焦掉大焦可能砸壞水冷壁,影響燃燒的穩定性造成鍋爐滅火事故;若燃燒器噴口結焦,會影響氣流的正常噴射,破壞爐內的空氣動力工況,直流燃燒器頂部結焦掉焦會破壞煤粉氣流著火引發鍋爐滅火事故。電廠爐膛結灰結焦清理德州市分公司歡迎您
從經濟性角度分析,水冷壁、過熱器受熱面結焦導致爐膛出口煙溫、排煙溫度升高,降低鍋爐效率;過熱器處結焦,使鍋爐通風阻力增大,廠用電量上升,鍋爐通風不足、蒸發量不足等,都有可能會-鍋爐出力,使機組-降負荷運行。
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運行人員巡檢時從爐膛觀察孔發現10米運行層的#3角側墻水冷壁與冷灰斗接合面的夾角部位有焦渣堆積現象,接著又發現#4角也出現類似焦渣堆積,期間組織人員持續打焦能基本控制結焦發展的勢頭。但是數天后在原結焦部位的基礎上焦渣迅速蔓延和惡化,爐膛“v”形冷灰斗前墻的水冷壁上三分之二區域已布滿了熱焦,結焦面積約52m2,冷灰斗結焦厚度達3m,如圖1鍋爐安全運行的形勢相當-。
由于屏式過熱器結焦掉大焦造成冷灰斗前墻水冷壁a側數起第二循環回路管排被扎變形,扎傷面呈橢圓形凹陷,面積約2.3m×2.8m。 電廠爐膛結灰結焦清理德州市分公司歡迎您
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3.鍋爐結焦原因分析
3.1結焦的機理
鍋爐結焦是個復雜的過程,它涉及到煤質特性、煤的燃燒、傳熱、灰粒運動等過程。而在我們煤粉鍋爐的爐膛中,熔融或軟化狀態的灰粘結在受熱面上形成了積灰,由于灰的導熱性差,使積灰的外表面溫度升高,且積灰使管壁面粗糙度增大,使軟化狀態的灰更容易粘附,灰渣外表面的溫度越來越高,就會形成越來越厚的焦渣。結焦的原因主要有幾個方面,一是爐膛溫度過高,二是灰熔點過低,三是燃燒調整不及時。

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