電力變壓器廠的工作原理:電力變壓器廠的一次線圈和二次線圈繞在同一個鐵芯上,但是安全性能比較高一點,檢修人員檢修工程中不存在觸碰電力變壓器廠或者10kv線路。而第二種安裝方式雖然節約了材料,簡省了工程量,電桿高度也要相對短一些,但是對檢修人員來說安全性能要相對低一些!當一次線圈接在交流電源上時,在鐵心中便產生交變磁通,交變磁通用φ表示。原、副線圈中的φ是相同的。該交變磁通穿過二次線圈,將在二次線圈中產生交變電勢。根據法拉第電磁感應定律可得,u1/u2=n1/n2,即電力變壓器廠原、副線圈電壓有效值之比,等于其匝數比,而且原、副線圈電壓相位差為π。由于一二次側線圈的匝數不等,因此,二次側的電壓得到改變。
現在隨著和資源的不斷地進行發展,對于環境和資源的關注度也是更高了,資源也是有著不同程度地進行減少的,要用少的資源來換取的效率。對于電力變壓器廠而言也是實現了節能和的新的標準,對于電力變壓器廠在節能上是有著很多的辦法的,只要是用心去掌握相關的方式和方法,那么對于電力變壓器廠就能夠實現節能的目的。對于電力變壓器廠而言怎樣進行節能呢?以下是四點供大家進行參考:
一、降低空載損耗
(1)采用-良的硅鋼片或非晶合金片和階梯接縫。
(2)改進鐵心結構和工藝,降低工藝系數。
(3)不疊上鐵軛、硅鋼片不涂漆處理,剪切毛刺控制在0.02mm一下。
二、降低負載損耗
(1)采用比電解銅導電率高的無氧銅桿拉拔的導線,提高導電系數。
(2)適當降低電流密度,-絕緣結構,采用半油道、預制絕緣件、繞組完全換位、繞組整體套裝、自粘線、自粘紙,縮小絕緣體積,提高繞組填充系數,減小繞組尺寸,電力變壓器廠,采用優化設計。
三、降低其他部件損耗
(1)改進鐵心結構,設計中控制繞組漏磁通,調整安匝平衡,以降低油箱等結構件的雜散損耗。
(2)用波紋油箱、片式散熱器、熱管代替管式散熱器,用新型結構散熱器代替老式散熱器,提高散熱效率。
(3)采用強化塑料風扇,提-率,降低噪聲。
(4)采用磁屏蔽或電屏蔽降低油箱散雜損耗,使用非磁材料作捆扎件或磁通分隔件減少雜散損耗。
四、利用工作機械的工作特性降低損耗
如果容量隨著電力變壓器廠負載大小同步改變,消除或減少“大馬拉小車”現象,就能降低損耗。由于負載的變化,使工作機械的電壓忽高忽低,很多時候使機械脫離了-工作區。如果電壓隨著負載的變化而調整,使工作機械始終保持在-率附近,盡量保持三相電流平衡,消除或減小諧波,就能使能耗降低。
1、為解決全戶內變電站主變散熱問題,首先解決電力變壓器廠機械結構,采用分體式電力變壓器廠,電力變壓器廠本體和散熱器分離設置,增大電力變壓器廠的自身熱輻射面積。
2、將電力變壓器廠低放,電力變壓器廠置于室內較低溫度區域,增強了電力變壓器廠散熱效果。
3、采用低損耗電力變壓器廠,降低繞組溫升。
4、合理選擇通風窗面積。每臺分體式電力變壓器廠配置16組散熱器,將其分別獨立布置一室,在每個散熱器室下部設置2個2.5m×1.5m通風百葉窗,散熱器室上部不封頂,這樣既不影響運行人員對散熱器的-,又能-散熱器室有足夠的進風面積,采用自然通風。電力變壓器廠本體室下設通風百葉窗進風口,面積約15m2,高度為1.5m,便于運行人員-。其中屋頂設有2個1.5m×1.5m×8.4m通風豎井,采用上下直通風的形式,利用煙囪效應原理和優化設計的通風結構使其具備很強的散熱能力。
5、除進風百頁窗和通風豎井外,另加設機械排風—低噪音軸流風機,共同完成電力變壓器廠本體室通風任務,使得夏季電力變壓器廠負荷較滿時,排風機投入運行。