我廠普通過磷酸鈣的生產過程中,其粉磨加工工藝過程的反吹風布袋除塵器運行狀況的好壞直接響影豐成品的產量、以及消耗和環境污染等一系列的指標,事實上由于反吹制系統失靈已經造成了上述的影響。為了這一問題,旋風除塵器,我廠在去年對其控制系統進行了改造,對兩臺除塵器八個風室采用了一臺日立e-64hr“pc”配合常規儀表完成了工藝上要求的檢測、控制、報警等一系列功能。運行一年多來,未發生任何故障,.除塵器始終運行在狀態,滿足了生產要求,取得了較為明顯的效益。
制定和貫徹設備的計劃檢查制度.
建立設備的檢查制度。
檢查制包括三個方面:全廠性的季檢或---,職能車間的月檢,班組工段的周檢或旬檢。
抓好設備的配件工作,建立健全設備的檔案資料.
安全管理
除塵系統的安全管理分為兩個階段:設計施工階段、系統運轉階段.安全管理的過程是由分析、措施、實施和檢查四環組節成,其中安全分析是基礎和前提。目前安全管理時,安全分析工作開展得還不夠,今后應運用安全系統工程進行開發研究,濕式除塵器,將安全分析作為搞好除塵安全管理的中心工作。速度為5us/字平均值,基本指令加應用指令共31條,并沒有高速計數器,計數頻率為10khz/機內采用eeprom故不需銼電池。計時器,計數器可通過輸入從外部設定,并具有可逆計數器,因此通過1/0可對·來自現場的開關進行定時、計數、邏輯比較、邏輯控制等.程序的編制采用梯形圖法,鍋爐除塵器,然后翻譯成相應的機器指令通過編程器輸給機器,對程序的保存也相當容易,只要用一般市督盒式錄音機錄制在磁帶上即可,當配上擴展單元后i/o可達128點。
一、5000風量催化燃燒光氧設備有機廢氣處理特點:1.凈化2.能耗低:起燃溫度低、排出氣體溫度可回用。3.結購緊湊,占地面積小,管理、維修筒單,操作穩定。4.自動化成度高,系統采用plc可編程控制器控制,閥門采用電動閥門。5.性能完好:系統設置了催化超溫報警、風機故障、閥門故障等報警聲光信號。二、工作原理:1.利用波段157 nm -189 nm的高能紫外線光束照射有機廢氣和惡臭氣體,快速裂解廢氣和惡臭氣體的分子鍵,瞬間打開和改變其分子結構,破壞其---,產生一系列光解裂變反應,重新進行dna分子排列組合,降解轉變為低分子化學物,如co2---和h2o水分子等物質。2.利用波段157 nm -189 nm的高能紫外光波照射分解空氣中的氧分子產生游離氧,即活性氧,因游離氧所攜正負電子不平衡所以需與氧分子結合,進而產生臭氧);被紫外光波裂解后呈游離狀態的污染物分子與臭氧氧化結合成小分子無害或低害的化合物。如co2---分子、h2o水分子 等。3.利用的tio2二氧化鈦光觸媒催化氧化過濾棉,在uv紫外光的照射下,產生光觸催化反應,地提升和加強了紫外光波的能量聚變,在高能地裂解廢氣和惡臭氣味分子的同時,催化產生更多的活性氧和臭氧,對廢氣和惡臭氣味進行更地催化氧化分解反應,使其降解轉化成低分子化合物、水分子和---,從而達到脫臭及殺滅的目的。4.---臭:能去除揮發性有機廢氣vocs及各種惡臭氣味,脫臭效率較高可達99%以上。
低壓脈沖布袋除塵器檢修方式:我們銘坤為了便于除塵器的維護,在除塵器的上設置梯子,通道和照明裝置工作人員進行檢查作業時要自己攜帶操作盤鑰匙,并設置醒目的嚴禁啟動牌對有害氣體進行充分的置換,以免發生安全事故等除塵器閥門的檢修工作比較復雜:運行時檢查閥門是否靈活,密封性是否---;停頓時,檢查其變形和磨損程度以及其密封性排灰閥的檢查維修:排灰時是否存在異常聲音、排灰是否順暢有無殘留;停止排灰時,要清理葉片的灰塵,蘭州除塵器,觀察葉片的磨損程度過濾材料的檢測維修管理:檢測布袋是否有堵塞現象,布袋堵塞容易使布袋磨損和穿孔;若布袋出現磨損要及時更換新的過濾布袋,并查找其磨損原因;新老布袋要區分不混裝這樣可以減少設備的停機時間,提高工作效率。
清灰脈沖袋式除塵器工作原理:含塵氣體由進氣管進入灰斗,再向上經由箱體內的濾袋凈化后,由電動三通閥開啟的主閥板處排至出氣管,出氣管的氣體再經離心風機,煙囪排入---中。隨著工作時間的加長,濾袋內壁上粉塵層的厚度逐漸增加,阻力也隨之逐漸上升,當阻力升高值達到80~120毫米水柱時,可通過u型壓力計看出,電動缸開動使用電動三通閥的主閥板關閉,付閥板打開,進行反吹清灰。反吹空氣通過電動三通閥進入箱體后,與過濾狀態相比反向通過濾袋,與此同時,高頻電振器開始動作,使濾袋隨這作高頻震動。在反吹及高頻振動的同時作用下起到清灰的效果清灰時間是可調的。清灰結束時高頻電振停止振動。電動三通閥主閥板打開,付閥同時關閉,又恢復了正常過濾狀態。可以按照需要調整清灰的相鄰間隔時間、使各箱體按的時間依次序進行清灰。 本除塵器廣泛用于建材、陶瓷、冶金、糧食、化工、鑄造、輕工等行業。