精煉過程2
旋轉噴粉精煉效果比較好,但容易堵塞石墨轉子,生產中多采用通入干燥惰性氣體或者高純度氮氣進行精煉,氣體接到法蘭盤上,法蘭盤在電機帶動下開始轉動,石墨轉子隨著法蘭盤一起轉動,轉速為 400~600 r/min,惰性氣體氣流量控制在15~25 l/min,氮氣為 20~40 l/min,池式電磁熔鋁爐廠家,壓力0.4±0.1mpa。操作過程先打開氣閥,然后緩慢下降除氣機,直到除氣機石墨轉子與轉澆包爐底距離為 100~150 mm,后開起電機,開始除氣精煉,精煉時間為 10~20 min。
為了避免鋁液由于石墨轉子高速旋轉產生漩渦,在石墨轉子的一側或者兩側安放阻流板,減少旋轉過程鋁液紊流。石墨轉子除氣時-氣泡細小、分散度高、效果好,這樣既可-除氣效果,又不會出現氣泡撐破表面氧化膜產生沸騰現象,避免二次吸氣。除氣完成后,關閉電機,提升石墨轉子離開液面,然后關閉氣閥。由于除氣前表面加入了清渣劑,除氣過程產生鋁渣漂浮在表面,需要打出渣灰,用工具在轉澆包中舀出濾液,建議距液面 50 mm 以下,快速平穩倒入兩個坩堝中。其中一個坩堝在常壓下凝固;另一個坩堝快速蓋上鐘罩抽真空,池式電磁熔鋁爐制造廠家,真空壓力必須達到 8 mpa,池式電磁熔鋁爐,抽真空時間為 3~4 min,放入水中冷卻,取出擦干,按先常壓后抽真空進行密度當量測量,密度當量越小,鋁液含氫越低,除氣精煉效果越好,根據不同產品對密度當量有不同的要求,密度當量不合格需重新精煉。密度當量:di=ρ-ρ1/ρ 式中:ρ 為常壓下密度; ρ1為真空下密度。
我國新型熔鋁爐取得了快速發展。主營業務收入、利潤總額等指標均高于建材行業總體增長水平。但繁榮背后廠家多、規模小、生產率低,生產過程資源和能源消耗大的粗放式生產方式-。
據了解,熔鋁爐的技術裝備水平、產品都有了較大幅度的提高,產品種類增加,規模不斷擴大,池式電磁熔鋁爐供應商,節能減排和資源綜合利用不斷取得進步,企業經濟效益有所提高,僅“十一五”期間,綜合能耗年均降低13.8%,減少-和排放約5500萬噸和50萬噸,2011年利用各種固體廢棄物3億噸以上。
小型熔鋁爐主要用于鋁和鋁合金的熔融和復合,以-鑄造和軋制工藝要求。 小型熔鋁爐采用淺熔池設計,的蓄熱燃燒系統和完整的爐煙氣回風收集罩。 該控制系統具有完善的安全和聯鎖保護功能,的溫度控制,方便且安全的轉移。 整個開蓋的進料方式使進料迅速,大大提高了生產效率,并且底部結構滿足了底部安裝的磁力攪拌器。
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