當改進后的方法不能滿足合作機組的性能要求時,采用現(xiàn)代風機設計理論完成了風機的設計,并詳細介紹了風機各部件結(jié)構參數(shù)的選擇原則。根據(jù)葉輪流道斷面面積逐漸變化的原理,東營風機,建立了風機葉片型線成形的數(shù)學模型。根據(jù)該數(shù)學模型,采用雙圓弧拼接的方法完成了葉片型線的繪制。設計的風機效率為68%,比樣機提高19.9%,總壓由4626pa提高到5257pa,均滿足合作機組的性能要求。通過對原型風機和斜槽風機葉片通道流線圖的比較,可以看出所設計的風機內(nèi)部流動得到了很大的---,從而驗證了本文風機設計方案的可行性。后介紹了離心風機的瞬態(tài)計算方法,分析了瞬態(tài)計算中時間步長的選擇原則。采用瞬態(tài)數(shù)值方法對新設計的風機內(nèi)部流動進行了數(shù)值模擬。在瞬態(tài)計算結(jié)果穩(wěn)定后,風機利用fw-h模型對設計風機的氣動噪聲進行了計算。設計風機的聲壓峰值為1100hz,聲壓值為58db。在遠場噪聲計算中,隨著受流點到葉輪中心距離的增加,風機噪聲值呈下降趨勢。
電廠155mw機組鍋爐采用高溫高壓自然循環(huán)汽包鍋爐。風煙系統(tǒng)為平衡通風方式,由兩臺風機和兩臺離心送風機組成。引風機為離心風機,進口擋板調(diào)節(jié),單吸雙支撐。引風機風量496800m3/h,全壓6600pa,軸功率1086kw,設計電流146.8a,電機額定功率1250kw。增壓風機流量1491480m3/h,增壓風機總壓力2500pa,除塵用風機,電機額定功率1400kw。鍋爐滿負荷運行時,兩臺引風機進口擋板開度為/,風機電流為120/121a,增壓風機運行電流為150a,風機無調(diào)整裕度,不能滿足機組滿負荷要求,負壓力在t內(nèi)調(diào)整。電爐是有限的。同時,增壓風機故障也是鍋爐mft保護動作的原因之一,不利于機組安全穩(wěn)定運行。本次引風機的力變換與反硝化、靜電沉淀同步進行,將引風機進出口鋼煙道整體更換,改變原有的工業(yè)水冷卻方式。根據(jù)該設備的現(xiàn)狀,提出了提高y4-73型引風機出力的方案。在對風機電機基礎和電機進行技術改造的基礎上,通過改變引風機的葉輪形式和直徑,增加引風機的輸出,并根據(jù)原風機的輸出,將引風機的容量提高1500帕。風機改造后,必須能滿足機組各工況和任何工況下的風機運行要求。不會出現(xiàn)急停喘振。
從誤差曲線可以看出,風機計算值與原測量值之間的誤差小于小流量條件下的誤差。全壓計算的誤差為8.1%,效率計算的誤差為3.6%,誤差較小。因此,所采用的數(shù)值計算方法更為準確,可用于風機的改進和設計。為了研究斜槽風機內(nèi)部的壓力分布和速度分布,4-72風機,分析斜槽風機在不同工況下的內(nèi)部流動,6-3---機,找出了3.4段斜槽風機效率急劇下降和設計工況效率低下的原因。橫截面是在葉輪出口寬度處創(chuàng)建的,該寬度垂直于葉輪旋轉(zhuǎn)軸,等于葉輪出口寬度。由于葉輪轉(zhuǎn)動,風機葉輪進口產(chǎn)生較大的負壓值,使空氣從集塵器進入葉輪。在葉輪中,由于葉輪的轉(zhuǎn)動和葉片對氣體的作用,葉輪內(nèi)部沿徑向由內(nèi)向外移動,總壓值逐漸增大。總壓在葉輪出口外緣和葉片壓力面上。由此可見,由于葉輪旋轉(zhuǎn)的離心力,沿風機葉輪的徑向,葉輪內(nèi)的速度由內(nèi)向外逐漸增大。通過截取葉輪出口的圓形截面,觀察截面上的徑向速度值,可以觀察到離心風機普遍存在的尾流結(jié)構。風機葉片壓力面附近的徑向速度值較大,形成射流區(qū);葉片吸力面附近的徑向速度值較小,形成尾跡區(qū)。