液壓缸輸入軸彈簧斷裂。2012年11月24日,2號機組引風機2b電流突然下降50a,負荷立即由450mw手動調節降低。重新調整后,兩臺引風機的就地機械指示基本相同,但dcs引風機2b開度比2a開度大13%,風機停運后,風機上蓋和全行程運行動葉無異常,故液壓缸為n。損壞了。液壓缸輸入軸的夾緊螺釘沒有松動,但發現液壓缸輸入軸的兩個彈簧斷裂。更換液壓缸所有輸入軸彈簧,將原風機4片增加到8片。重新調試開關位置,并入系統后正常。原因是廠家設計的彈簧強度不夠。4.5風機失速或喘振1風機消聲器堵塞。2012年送風機1a發生多次喘振,經測量風機消聲器出口風壓至-3kpa,判斷消聲器堵塞。停風機1a檢查風機入口消聲器,發現多孔板鉚釘脫落,導致吸水棉從堵塞的通道中流出,使風機落入喘振區。取出消聲器中的吸水棉后,運行正常。另外,針對一次風機1b多次失速,經檢查,風機入口消聲器多孔板鉚釘松動,減小了通道面積,使一次風機落入失速區,通過加強消聲器消除了失速故障。
風機采用角鋼加固消聲器的多孔板保護板,防止因鉚釘從多孔板上脫落而導致吸音棉跑出堵塞通道。2空氣預熱器傳熱元件堵塞。2012年1月,1b一次風機多次出現喘振。檢查風機空氣預熱器1b傳熱元件-堵塞后,一次風機出口堵塞。通過更換空氣預熱器1b段傳熱元件-堵塞,消除了喘振故障。對策:控制空氣預熱器出口排煙溫度不低于制造廠規定的較低溫度,防止低溫腐蝕和運行空氣預熱器冷端部件堵塞。通過定期維護,烘干機風扇,及時檢查和更換風扇滑塊和襯套等易損件,檢查葉柄裝置,潤滑葉柄軸承,旋轉維護液壓缸,清洗油站和更換潤滑油,清洗油冷卻器,調整適當的供油壓力。做好風機進口消聲器的檢修工作,提高檢修技術水平,-風機聯軸節和電機聯軸節的中心安全。液壓缸的安裝精度和安裝精度可大-低動葉可調軸流風機的故障率。
整個風機通風段累計耗電量總耗電量為2428kw h,單位耗電量能耗為0.02kw h t,根據通風實際能耗,遠小于0.04kwh谷倉機械通風技術規程中-冷卻通風單位能耗t,略高于風扇式軸流風機低速通風單位能耗。通風前籽粒平均含水量13.9%,上層14.0%,下層13.6%,平均通風失水0.2%。上層無明顯變化。本次采用風扇式軸流風機對單獨的儲糧空間進行整體通風。首先檢查風機及電源線,-其安全正常運行;檢查倉壁是否有縫隙,門窗是否能嚴密關閉,-其氣密性;風機內是否有雜質,-其進氣暢通;及時清理pr風管入口附近的灰塵。風機通風過程中的吸入,影響其通風效果。通風前應檢查糧食狀況、糧食異常情況及可能出現的通風死角、鑰匙標記、通風情況,以-糧食的安全儲存。后依次開啟風機,打開所有通風管道,關閉門窗,在倉庫內形成負壓。倉庫外的低溫空氣通過風道進入,風機,自下而上通過糧堆,開始通風。
在礦井掘進巷道中,采用短距離通風時,工作面所需的風量和壓力較小,因此減小葉片安裝角度可有效降低風機的輸出功率,節約能耗;在進-距離通風時,所需的風量和壓力為la。適當增風機大葉片安裝角度,可滿足工作面高氣壓大流量的需要。為此,設計了葉片角度可調的對旋軸流風機葉輪結構。通過模態分析可以得到葉片的固有頻率和振動模態,分析了葉片調節機構對葉輪機構振動特性的影響。本文的研究對象是葉片角度固定的葉輪和葉片角度可調的葉輪。兩個葉輪的軸向間距為95mm,葉片數相等。個葉輪有14個葉片,烘箱用風機,第二個葉輪有10個葉片。風機葉輪的外徑約為800mm,輪轂比為0.60。兩個葉輪均為反旋轉結構,消除了中間和后部的固定導葉。兩級葉輪以相同速度反向運動,在集熱器前部形成較大的負壓。外部空氣通過集熱器緩慢流入風道。在一級葉輪的旋轉作用下,動能和壓力勢能增大,氣流迅速流向二級葉輪,風機的二級葉輪反向加速。能量,終空氣通過擴散器順利流出風管,這種結構可以實現風機的高風壓、大流量、率、低噪聲和運行。