你還在為電池鋼殼內部有金屬粉塵而煩惱嗎?
電池鋼殼內部有金屬粉塵出現的原因:
1.設計時正極過量,或者涂布不均,運輸過程中振動導片錯位,充電時有鋰枝晶出現。2.運輸過程中振動導片錯位,導-極膨脹時通過殼體或連接片發生短路。3.毛刺和粉塵,振動和膨脹造成隔膜短路。4.隔膜---。5.點焊鎳帶時電流過大,將內部外層隔膜損傷或增加金屬粉塵。6.運輸過程電壓和溫度造成sei層的不穩定。7.充電過充。詢問過很多有多年電池鋼殼鍍鎳的師傅,金屬粉塵導致的原因一般跟鎂合金電鍍添加劑和鍍鎳工藝有關,安皓電池鋼殼鍍鎳的客戶有一百多家,有少部分出現金屬粉塵問題,經過我們---到現場多工藝的調整,也都解決了,安皓化工---鎂合金電鍍添加劑20年,其中電池鋼殼鎂合金電鍍添加劑性能更是---,---能力強,耐腐蝕性好
安皓鎂合金電鍍添加劑的耐鹽霧、---皮、強走位性能的體現
耐鹽霧性能表現:多層鍍鎳產品經96小時---鹽霧ass試驗后幾乎無黃斑銹點出現,達8-9級以上!!!
公司引進德國技術,采用進口原料生產的鎂合金電鍍添加劑系列產品性能穩定、,其所鍍產品---時間耐鹽霧和藍點試驗的特殊表現,贏得了廣大新老客戶的---和---。
---皮性能表現:耐機械加工柔軟性特強幾乎無內應力,敲砸彎曲180°無脫皮現象;
強走位性能表現:深鍍能力強盲孔12cm范圍內,底部潔白光亮,無漏鍍發黑現象,鍍層均鍍高。
酸銅起霧如何解決
a劑量過高能是光劑比例失調,用少量的活性炭吸附一下,或者你續做兩張試片不加光劑,一般a劑消耗量要大些,打第三張試片的時候在看看,是那個多哪個少了
加,活性炭過濾至鍍液干凈,再加溫至70度以上,電解處理幾小時,待電解時的鍍層均勻后,電解時可以大小電流交替進行,然后按正常比例補充光劑。一般氯離子不足時光亮的色澤會暗些。
眾所周知,mn型光亮酸性鍍銅液要采用包括氯離子在內的五至六種光亮劑。其配比恰當時,鍍層光亮性、整平性優異,鍍液高溫特性較好;但當比例---失調時,其處理則需要一定的經驗及模擬分析手段。