目前,數控車銑一體機的發展日新月異,高速化、復合化、智能化、開放化、并聯驅動化、網絡化、---化、綠色化已成為數控機床發展的趨勢和方向。中國作為一個制造大國,主要還是依靠勞動力、價格、資源等方面的比較優勢,而在產品的技術---與自主開發方面與國外同行的差距還很大。中國的數控產業不能安于現狀,鋼管旋壓機廠家,應該抓住機會不斷發展,努力發展自己的---技術,加大技術---與人才培訓力度,提高企業綜合服務能力,努力縮短與發達之間的差距。
高速化:隨著汽車、、航空、航天等工業的高速發展以及鋁合金等新材料的應用,對數控機床加工的高速化要求越來越高。
1主軸轉速:機床采用電主軸內裝式主軸電機,主軸zui高轉速達200000r/min;
2進給率:在分辨率為0.01μm時,zui大進給率達到240m/min且可獲得復雜型面的---加工;
3運算速度:微處理器的迅速發展為數控系統向高速、方向發展提供了保障,開發出cpu已發展到32位以及64位的數控系統,頻率提高到幾百兆赫、上千兆赫。由于運算速度的---提高,使得當分辨率為0.1μm、0.01μm時仍能獲得---24—240m/min的進給速度;
4換刀速度:目前國外---加工中心的刀具交換時間普遍已在1s左右,高的已達0.5s。德國chiron公司將刀庫設計成籃子樣式,以主軸為軸心,刀具在圓周布置,其刀到刀的換刀時間僅0.9s。
臺州市萬潤特種設備有限公---期致力于旋壓設備,液壓設備,鍛壓設備,消防氣瓶及壓力容器-設備的研發和制造。加工精度異常故障診斷和處理實例
1.機械故障導致加工精度異常故障現象:一臺sv-1000立式加工中心,采用frank系統。在加工連桿模具過程中,忽然發現z軸進給異常,鋼管旋壓機生產,造成至少1mm的切削誤差量z方向過切。
故障診斷:調查中了解到,故障是忽然發生的。機床在點動,在手動輸入數據方式操作下各個軸運行正常,且回參考點正常,無任何報警提示,電氣控制部分硬故障的可能性排除。應主要對以下幾個方面逐一進行檢查。金屬加工微信,內容---,值得關注。
檢查機床精度異常時正在運行的加工程序段,---是刀具長度補償,加工坐標系g54-g59的校對和計算。
在點動方式下,反復運動z軸,經過視,觸,聽,對其運動狀態診斷,發現z向運動噪音異常,鋼管擴口旋壓機,---是快速點動,噪音明顯。由此判斷,機械方面可能存在---。
檢查機床z軸精度。用手搖脈沖發生器移動z軸,將其倍率定為1×100的擋位,即每變化一步,電機進給0.1mm,配合百分表觀察z軸的運動情況。在單向運動保持正常后作為起始點的正向運動,脈沖器每變化一步,機床z軸運動的實際距離d=d1=d2=d3=…=0.1mm,說明電機運行---,定位精度也---。而返回機床實際運動位移的變化上,可以分為四個階段:1機床運動距離d1>;d=0.1mm斜率大于1;2表現出為d1=0.1mm>;d2>;d3斜率小于1;3機床機構實際沒移動,表現出標準的反向間隙;4機床運動距離與脈沖器經定數值相等斜率等于1,恢復到機床的正常運動。無論怎樣對反向間隙進行補償,其表現出的特征是:除了3階段補償外,其他各段變化依然存在,---是1階段---影響到機床的加工精度。補償中發現,間隙補償越大,1階段移動的距離也越大。金屬加工微信,閘北區鋼管旋壓機,內容---,值得關注。
分析上述檢查認為存在幾點可能原因:一是電機有異常,二是機械方面有故障,三是絲杠存在間隙。為了進一步診斷故障,將電機和絲杠完全脫開,分別對電機和機械部分進行檢查。檢查結果是電機運行正常;在對機械部分診斷中發現,用手盤動絲杠時,返回運動初始有很大的空缺感。而正常情況下,應該能感覺到軸承有序而平滑的移動。
故障處理:經過拆卸檢查發現該軸承確實受損,且有滾珠脫落。更換后機床恢復正常。臺州市萬潤特種設備有限公---期致力于旋壓設備,液壓設備,鍛壓設備,消防氣瓶及壓力容器-設備的研發和制造。