加工精度反常毛病---和處理實例
1.機械毛病導致加工精度反常
毛病現象:一臺sv-1000立式加工中心,選用frank體系。在加工連桿模具過程中,遽然發現z軸進給反常,形成至少1mm的切削差錯量z方向過切。
毛病---:調查中了解到,毛病是遽然發作的。機床在點動,在手動輸入數據辦法操作下各個軸運轉正常,且回參考點正常,無任何報警提示,電氣操控部分硬毛病的可能性掃除。應主要對以下幾個方面逐個進行查看。
查看機床精度反常時正在運轉的加工程序段,南平6150車床,-是刀具長度補償,6150車床生產,加工坐標系g54-g59的校正和核算。
在點動辦法下,重復運動z軸,通過視,觸,6150車床,聽,對其運動狀況---,發現z向運動噪音反常,-是快速點動,噪音愈加顯著。由此判別,機械方面可能存在危險。
負坡度
負坡度曲線向外運行和向內運行兩個測試均出現向下的坡度。在整個軸線長度上,誤差呈線性負增加,這表示激光系統測量的距離短于機床位置反饋系統指示的距離。出現負坡度的可能原因有以下兩種:(1)光束準直調整不正確。如果軸線短于1m則可能是材料熱膨脹補償系數不正確、材料溫度測量不正確或者波長補償不正確。(2)俯仰和扭擺造成阿貝偏置誤差、機床線性誤差。
針對以上問題,可采取的措施有:如果軸線行程很短,檢查激光的準直情況;檢查ec10和測量頭是否已連接并有反應;檢查輸入的手動環境數據是否正確;檢查材料傳感器是否正確定位以及輸入的膨脹系數是否正確;使用角度光學鏡組重新做一次測量,檢查機床的俯仰和扭擺誤差。
挑選適宜的油液
在液壓體系振蕩與噪聲---的過程中,還要注重油液的挑選,并防止油液受污染。在挑選油液的過程中,應防止挑選黏度過高的油液,如果將這樣的油液使用其間,就會給液壓泵帶來必定的較大吸入阻力,進而發作噪聲,所以,應操-液黏度,-油液具有-的消泡才干,雖然這樣的做法需求大量資金投入,但其后期效果較好,不只能夠延伸設備運轉壽命,還能削減對液壓泵及元件的危害。經過研討發現,6150車床參數,抗磨液壓油凝點較高,整體效果較好,所以,應該挑選抗磨液壓油。一起,再好的油液遭到污染今后都無法發揮應有用果,一旦油液遭到污染,就會呈現油箱內濾網堵塞的狀況,也會帶來油泵無法順暢吸油,更會影響回油,并帶來噪聲與振蕩,針對這種狀況,就需求相關工作人員常常清洗油箱,在注油的過程中能夠將過濾器或濾網使用其間,這樣就能夠再次對油液做過濾,提高油液,還要在油液底部設置好隔板,在隔板的效果下,回油區中的油液在沉積的效果下就會將雜質留在回油區中,有用防止了油液流回到吸油區中。