除塵設備褶皺---可為35索姆。根據氣體處理能力的要求和除塵器的結構尺寸,選擇濾筒長度為soomm,直徑為zoomm,褶深為43mm,褶數為120,過濾面積為8.3m2。濾筒上的濾料為帶覆膜材料的紡粘無紡布,覆膜材料為聚四氟乙烯膜。除塵設備箱體是整個除塵器的外殼,包括中間箱體、上部箱體和灰斗。中間箱體主要提供---的除塵空間,有利于流場的合理分布。上箱體主要用于凈化氣體和安裝噴淋清灰裝置。灰斗用于儲存清潔后從濾筒表面落下的灰塵。除塵設備噴射除灰裝置。
傳統的除塵設備除塵方式主要有高壓氣流反吹和脈沖氣流噴射兩種。高壓空氣反吹法的優點是每個過濾筒的反吹空氣分布均勻,但由于連續反吹,對高壓氣體的需求量較大,所以成本較高。雖然脈沖注入法所需的高壓氣體---減少,但由于瞬時風速大于大使的,礦山除塵設備,大量氣體---在過濾管的下部,使過濾管的上部效率降低。因此,在設計除塵器除塵系統時,面粉廠除塵設備,項目組對傳統的脈沖噴射法進行了改進,即在噴射孔下加一個圓錐形散射體,當空氣遇到時。當擴散器到達時,它會分散在周圍,使氣流更容易沖擊濾筒上部,使濾筒具有---的清洗效果。
在除塵設備設計方案中,三層多孔板的開孔率分布主要在上部較小,在中部和下部較高。由于多孔板各部分的開孔率不同,上部的動壓較小,中部和下部的動壓較大,速度分布比非多孔板均勻。左、右下側流速相對較小,除塵設備主要是因為膨脹角越小,回流面積越大,阻力越大,噴砂房除塵設備,動壓越小,速度越低。從整個斷面的速度分布來看,沒有大面積或小面積的集流區,說明調整方案比較成功。非均勻開孔設計方案可有效提高集塵器內氣流的均勻性和除塵效率。
通過對袋式除塵器內部氣流分布的分析,利用不同孔徑比的不同尺寸的多孔板對流場不同區域的速度分布進行調整,---提高了氣流的均勻性。后得出多孔板的醉佳組合方案,可應用于大膨脹角除塵器。除塵設備主測速段的相對速度偏差從82%減小到21%。通過多次試驗,確定了導流板的角度,除塵設備,使流量偏差從7.3%降低到0.9%。針對電廠電袋除塵器內氣流速度分布不均勻的問題,進行了試驗研究。不同開孔率的多孔板組合方案及增設流量調節板可有效---氣流速度分布,減小相對速度偏差和流量偏差,提高除塵系統除塵效率,延長袋式除塵器的使用壽命。對實際電廠除塵器中多孔板或導板的設計具有指導意義。
鑫利特除塵設備采用多孔板組合方案的非均勻穿孔來調節除塵器內的空氣分布。結果表明,非均勻穿孔能有效---氣流分布,相對速度偏差由82%降低到21%。---學者對多孔板壓力特性的研究主要集中在低孔率室溫下多孔板的壓力特性。本文不僅對多孔板在寒冷環境下的阻力特性進行了研究,而且對除塵設備原設計的試驗系統進行了研究。研究了影響多孔板熱環境阻力特性的關鍵因素。結果表明,溫度對多孔板的阻力系數有一定的影響。
本文的結論將促進低溫電場發射技術等---排放技術的研究和發展,加速節能減排,有助于提高除塵效率和系統整體效率。本文研究了提高除塵器內氣流分布均勻性的多孔板組合方案和流量調節板的醉佳角度選擇。本文利用多孔板阻力特性測試系統,研究了影響多孔板在冷、熱、單相和多相環境中阻力特性的各種因素。但是,在不同電廠的實際生產過程中,除塵設備模型試驗的結果可能會有偏差;由于設備或條件的---,模擬實際電廠情況的實驗環境與實際情況仍有很大的不同。濰坊鑫利特對除塵設備內部空氣分布進行了均勻模型試驗,該試驗僅在單相流動冷環境下進行。后期可在各種模擬實際環境條件下,通過加熱和添塵進行試驗,使試驗結果更接近實際情況。此外,還可以通過光纖測量系統和其他精密手段來測量除塵器內濃度分布的均勻性。針對除塵設備多孔板的阻力特性,本文主要研究了58種中國風格的多孔板。