s管導管閥處堵塞
(1) 現象
s管閥處堵塞是逐漸形成的,主要原因是泵送完混凝土后,沒及時用高壓水沖洗,致使管內殘留混凝土,日久逐漸加厚,堆積固結,造成堵塞。
(2) 排除方法
泵送混凝土結束后,要用高壓水將泵體和s管沖洗干凈。沖洗無效時,可采用釬鎬把殘渣去掉,直至清除為止。
3.4 混凝土輸送管道堵塞
(1) 現象
輸送壓力逐漸增加,而料斗料位不下降,管道出口不出料,泵發生振動,管路也伴有---的振動和位移時,可判定是管道堵塞。
(2) 堵塞部位的判斷
堵塞一般發生在彎管和錐管處有振動的部位。一般情況是從泵的出口開始。征兆是:未堵塞的管段會發生劇烈振動,堵塞部位以后的管路則無振動感。可以用聽覺判斷,未堵塞段混凝土被吸動時,會有響聲;堵塞部分以后段則沒有聲響。還可以用木錘敲打管道檢查,憑敲打時手感或聲音判斷,堵塞部位會有發“悶”的聲音和密實的感覺。在長距離水平輸送時,如有管接頭漏漿的情況,泄漏部位后面的直管內也容易發生堵塞。
高拋法
在圓鋼管導管柱肢混凝土澆注施工中,也嘗---了高位拋落方法,澆注了4肢鋼管柱的混凝土,混凝土從鋼柱頂部溢流孔連續灌入鋼柱內部,松原導管,鋼管柱外部均勻分段綁設了附著式振搗器,每個振搗器在混凝灌入部位振搗都超過1分鐘,但振搗點是固定的,至于振搗多長時間合適是和許多因素相關的,譬如:鋼管的壁厚、混凝土的坍落度、附著振搗器綁置的松緊程度等等,所以不能---混凝土的密實性和均勻性,混凝土是否產生了離析、分層現象,加強型導管,眼睛也觀察不到。隨著鋼管柱肢內的混凝土灌入的高度不斷上升,在接近鋼管柱頂約10米范圍只能再使用插入式振搗棒用人工振搗,也是比較麻煩費工費人的高空作業程序,而且延長了作業時間。
堵管導管分析及處理
3.1 進料口處的堵塞
(1)現象
泵送運動及液壓系統均正常,無異音和振動,料斗內有較大骨料或結塊,在進料口處卡住或拱起而堵塞。
(2) 排除方法
泵反向運轉以破壞拱起,基礎工程導管廠,使混凝土回到料斗,重新攪拌,再正向泵送。如果反向不成,則需人工清理,灌注樁金屬導管,予以排除。
3.2 分配閥出料口處的堵塞
(1)現象
泵送系統動作突然中斷,并有異響,產生較---的振動,但管道內無相應振動。
(2) 排除方法
往料斗內倒入15~30l水泥漿,使泵反復正反向起動,迫使打開通路,若此法無效,則只能人工排除,拆下相連管,去掉閥內雜物即可。